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70年老厂加速向绿向智转型

来源:黄石日报    时间:2024-04-04

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阳春三月,走进改造升级后的中色大冶冶炼厂,厂区干净、空气清新,令人耳目一新。

全新的智慧运营中心已投入运营,实现远程一键摇炉,铜冶炼转炉全国首次采用远程集控。一个70年老厂正焕发新的生机和活力,大步朝着现代化智能绿色铜冶炼工厂迈进。

治水治气治土 老厂焕发新机

3月27日,走进冶炼厂转炉车间主厂房,高大的转炉火光四射,厂房内少了往日的浓烟。

“我们除了在每个炉子上安装集烟罩,还在屋顶安装集成抽烟系统,厂房四周的门全部换成卷闸门,做到烟气最大限度不外排!”冶炼厂安全环保总监朱小娇介绍道。

2023年,在中国有色集团的指导下,冶炼厂按照中央生态环境保护督察的进度要求,停产9个月,投入7.8亿元,实施了建厂以来规模最大的一次环保升级改造,协同推进治水、治气、治土,保护蓝天碧水净土。

治水方面,实施污酸处理站整改,新建雨水沟1万米,改造2个雨水收集池,新建2个雨水收集池,实现全厂雨水和污水分质处置,外排水达到“一级A标准”。同时,新建了初期雨水收集系统,实现厂区初期雨水全部回用,污水分质处理后梯级回用。

治气方面,对紫杂铜、转炉、熔炼等车间烟气散排和硫酸尾气进行全面治理,按照中长期计划,启动转炉环保升级及全厂生产系统完善,厂区排放将进入行业一流水平。

转炉车间烟气散排治理难度极大。1957年建成的主厂房,设施陈旧,空间局促。为此,冶炼厂将该车间几乎全部拆除,仅留下96根立柱,5个转炉保留4个。随后对厂房立柱加固、屋面加高及厂房全密封,新建屋顶环境集烟系统,提高对厂房内环境烟气的捕集效率。

熔炼车间对工艺动“手术”,开展系统升级攻关,将能用上的“十八般武艺”全部用上,系统性实施的整改措施超过80项。车间负责人表示:“目前,车间烟气散排问题已经消除,作业区内用鼻子闻、穿白衬衣目标很快能实现。”

改造后,硫酸尾气SO2、氮氧化物、颗粒物排放浓度分别下降50%、15%、30%以上,环集烟气SO2、氮氧化物、颗粒物排放浓度分别下降50%、25%、10%以上,实现了超低排放。

治土方面,进行地下水检测评估,对地下管道腐蚀老化、防渗层问题进行预防性整治,从源头防控土壤污染风险。

智慧运营“制造”转“智造”

提起铜冶炼,很多人脑海中会立刻出现一幅紫烟环绕的画面。当你走进崭新的冶炼厂智慧运营中心,会完全颠覆你以往的印象。

几十块大屏实时监控各个车间的实时画面和数据,安全环保、生产技术、能源质量等17项智能管理模块数据有序排列、一目了然。信息的上传下达,瞬间即可完成。

“通过这个中枢,我们可以澳炉、转炉、硫酸全流程操作岗位集中控制,实现大规模集控、无边界协同。”冶炼厂厂长助理、智慧运营中心主任肖军表示。

“虽然我们减少了一台转炉、一套硫酸系统,但是我们实现转炉冷铜、冷料自动加入,行车运力增大,从50吨升级为70吨,整体劳动生产率提高约20%。仅澳炉原料供应工序,精矿库从3个库减少到1个库、皮带由33条减少到5条、运输距离从1100m缩短到350m,减少用工45人。”该厂相关负责人表示。

智能化转型的成效是非常明显的。今年3月初开始,冶炼厂实现系统满负荷生产,截至目前,日均矿产粗铜稳定达到800吨/天,基本达到了设计产能。

满园春色 全力打造“绿色工厂”

“以前我们厂区看到最多的是耐硫酸的夹竹桃,现在树木多达十几种,像樟树、石榴、枇杷、石楠等等。茶余饭后,同事们经常结伴到花园里转转。”朱小娇在冶炼厂上班十余年,对厂区环境的变化有着切身感受。

冶炼厂环保整改以来,全厂通过拆除废弃建筑腾出了1.46万平方米土地,将按照“一轴一心多点花园”方式绿化美化,人在景中、厂在画中将变成现实。

在中心花园,不仅建有休闲凉亭等设施,还栽种了不少花草。“这里原先是老电解车间一、二系生产区域,经过拆除后,改造成了一个1.2万平方米的花园。后期我们还将建设更多的绿地,种植更多的树木,让整个厂区绿起来、美起来。”该厂负责人表示。

与此同时,通过环保升级,冶炼厂绿色生态效益更强,预计年节约用煤3200吨和电能6000万kw·h,减少二氧化碳排放1.3万吨;自动化程度更高,通过装备升级、智能管控、数字赋能,作业效率提升20%;企业经营效益更优,通过流程优化、管理提升,年降本增效超过1.2亿元,企业将重生为一座现代化智能绿色铜冶炼工厂。